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生产1分钟 平安60秒

作者:首钢 来源:《劳保保护》杂志 发布时间:2008年04月01日
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首钢新钢有限责任公司第三炼钢厂(以下简称“第三炼钢厂”)的前身是1958年建厂投产的首钢试验厂,该实验厂是我国第一座氧气顶吹转炉炼钢诞生地。1992年10月,为进一步提高钢铁生产的核心竞争力,参与国际市场竞争,首钢自行设计制造、安装调试,在原试验厂的基础上建成了今天的第三炼钢厂。
建厂15年来,第三炼钢厂不断应用新技术、新工艺、新设备,来改造传统工艺,先后建立、完善了经铁水脱硫、转炉冶炼、钢水精炼处理、品种铸机浇注的优质钢生产的多工艺生产线,产品包括制绳用硬线钢、预应力钢丝、钢绞线用钢、冷镦钢、弹簧钢、齿轮钢、碳素工具钢、优质焊线钢、软线钢及合金结构线用钢等百余个品种,是首钢优质钢材生产基地。2004年,第三炼钢厂3号转炉炉龄达到3万788炉,创下了当时全国同类型转炉炉龄的最高纪录。
这样一座为我国钢铁业的发展做出过突出贡献的炼钢厂,在奥运会召开之前,将全部停产,成为首钢搬迁以来停产的第一个钢铁主流程骨干厂。

安全面临挑战

2008年,第三炼钢厂只有1个季度的生产时间,而这仅有的1个季度的生产,也是处在限产、压产状态,同以往的满负荷生产大不一样,安全生产面临诸多矛盾和难题。
由于生产任务不足,在用的设备处于时开时停状态,不仅生产组织难度大,职工也更容易产生松懈情绪,这对安全生产极为不利。随着部分职工分流,尚未分流的职工在工作时间内可能会考虑自己的分流事情,工作中可能会分心、分神,这对安全生产也很不利。由于压产,部分职工厂内部调动,由此产生了“老人新岗”现象。这些老人因对新岗位工作环境的不熟悉,对设备、工艺、规程的不熟悉,也对安全生产不利。全面停产后,大量设备、设施停用、封存,特别是在内有能源介质的管道、设备、设施的吹扫和有效阻断过程中,存在着很多不利于安全生产的因素。大量清理工作中的手工劳动,增加了许多不安全因素。
在严峻的安全生产形势面前,第三炼钢厂主管领导在2008年初厂安全生产大会上明确提出:“尽管2008年安全生产面临诸多不利因素,但是我们的安全工作目标不变,在安全生产上,我们的目标依然是事故为零。”厂党委书记更是提出:“只要生产1分钟,就要平安60秒。”。
为了实现“事故为零”的目标,第三炼钢厂结合压产、限产的特点,有针对性地开展了安全检查,消除各类隐患。狠抓第一阶段各项压产中安全措施的落实工作,开展了厂内分流人员上岗前的安全培训工作和互保、联保工作。针对已经关停的设备、设施、场地,开展了拉网式的安全大检查。全面、细致地做好第二阶段压产方案和压产安全措施的制定、完善工作,为第二阶段压产方案的全面实施做好充分的准备工作。厂里重点抓了人员分流工作,最大限度地让每名职工满意,特别是重点做好坚守岗位的职工思想稳定工作,让坚守岗位的职工有一个稳定、平和的心态,完成最后的生产任务和最后的历史使命。重点做好职责落实和齐抓共管工作,首要任务是确保职工人身安全、健康。确保第三炼钢厂在3月底按总公司的安排部署,实现安全、平稳地全面停产。

人心浮动也是隐患

每停掉一座大型设备,就意味着要有一批职工离开自己的岗位,他们需要重新学习、重新适应。针对首钢搬迁调整这一特殊历史时期,厂领导曾指出:“人心浮动也是隐患。”
为了安定人心,第三炼钢厂党委始终要求各级领导要随时掌握每一名职工思想动态,最大限度地帮助职工解决困难,随时做好仍坚守岗位、坚持生产的职工思想疏导工作和分流安置工作。厂里根据压产、限产、第一个整厂停产等情况,积极开展了职工的分流安置和政策疏导工作。
首先是政策交底,厂里将总公司针对第三炼钢厂停产后职工的安置和相关政策,告知全厂的每一位职工,让职工心中有底。随后,厂里组织专门人员对职工的选择开展调查,先后两次发放调查表到每一名职工手中,掌握全厂每一名职工的自主选择。此外,厂里根据职工所做的选择,积极协调,最大限度地让每一名职工实现自己的选择,让职工感到满意。
第三炼钢厂的停产分两步走,第一步,在年初关停了部分设备,今年1月2日,先是炼钢厂3号转炉、1号连铸机、精炼VD炉在炼完、浇完最后1炉钢后就停下来了。接着是2号连铸机、1号精炼LF炉停产,全厂生产能力消减了2/3。第二步是到2008年第一季度末,除了钢坯作业区2条出坯作业线继续保留外,其他设备都将停下来。现场除了照明外,所有风、水、电、气能源介质将全部卡盲板,从厂际之间断开,第三炼钢厂就将全部停产,结束历史使命,成为首钢搬迁调整中第一个全面停产的工厂。
第一阶段压产后,厂里已分两批安置职工共250人赴迁钢培训,以适应未来京唐公司的生产重任,此举既为这些职工安排了出路,又让坚守岗位的职工看到了退路,从而确保了职工人心稳定,消除了人心浮动这一隐患。

生产1分钟 平安60秒

第三炼钢厂是首钢总公司的品种钢生产基地,也是首钢的主力炼钢厂,现有3座80t的氧气顶吹转炉,1座铁水脱硫扒渣站,2座LF钢包精炼炉,1座VD真空脱气装置,3台8流高效方坯连铸机和1台4流全自动矩型坯连铸机,年产钢材约300万t。
作为氧气顶吹转炉炼钢厂,第三炼钢厂存在生产工序多、工艺复杂、三班倒连续生产、立体作业、高温作业、厂房内外特种设备及压力容器和压力管道随处可见、生产中既大量使用煤气又大量产生转炉煤气等众多危险因素。
为了实现“只要生产1分钟,就要平安60秒”的具体要求,全厂加强了现场安全管理,厂领导始终把安全工作放在第一位。在日常工作中,各级领导带头履行安全生产职责,坚持每月至少组织1次厂领导带队的安全检查。安全科及各作业区坚持每周至少组织1次安全检查。班组、岗位坚持按班开展安全检查。
检查中,厂里不仅及时将国家、北京市、石景山区、首钢总公司的隐患排查相关要求进行了逐级传达,而且通过发至班组的《安全简讯》,组织全体职工学习。在《安全简讯》上,厂领导多次重申2008年是“隐患治理年”,号召全体职工查一处隐患,保一处平安。同时,厂里还发动各作业区、班组和各专业科室,结合专业特点,分头进行隐患排查。在隐患排查治理中,各级领导率先垂范,每天,最早到厂的是厂领导和车间、科室的领导,最早出现在现场的是厂领导,最早指出问题的还是厂领导。第三炼钢厂1号连铸机停下来后,连铸一作业区领导及时组织相关职工,分四班清理冷床下积渣、杂物。而为了确保清理现场安全,生产厂长王云平一大早就赶到现场检查,及时发现了照明不足和临时栏杆不牢固等问题,并组织人员进行了整改,从而确保了清理人员的安全。
第三炼钢厂是一个正处于壮年时期的炼钢厂,厂内转炉炉龄至今保持国内同行业领先并居世界先进水平;生产组织全过程严格按ISO9000:2000管理体系规范标准执行,实现了生产经营的市场化运作;2001年改造投产的2号矩型坯连铸机实现了自动上引锭、自动配水、自动浇铸、自动切割的全自动生产工艺,达到了国内先进水平;整个工厂综合成本、连浇炉数等一批主要技术经济指标连创新高……而按照首钢搬迁整体方案,第三炼钢厂要第一个整厂停产,为首都的蓝天做贡献。从2008年的日历翻开第二页,第三炼钢厂大部分工装设备就开始停转,生产能力消减了2/3。到2008年第一季度末,第三炼钢厂已经全部停产。
如今,第三炼钢厂已经停产,但第三炼钢人的步伐不会停止,他们心系蓝天,告别了温馨的故土,正在异地他乡重建一个新的、更安全环保的工厂。(图片由温盛荣提供)
编辑 余茂君

责任编辑:小洋葱

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