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湖南某化工厂锅炉启动过程中缺水烧干锅事故

(一)事故经过:

××年×月×日, #12 炉大修结束后,中继水上水,司炉开始进行上水前的检查,检查证实主汽门关,点火排汽门关,各压力表一次门开,各水位计均已投入,开启过热器反冲门,开启炉侧中继水上水门,令副司炉到零米检查定排系统,开启定排一、二次门,关闭定排总门,关闭定排取样门,开启过热器疏水手动门,开启汽包空气门,操作完后汇报司炉。 18 30 分,司炉联系汽机开启汽机侧中继水上水门开始上水。 20 30 分,锅炉水已满,解列中继水系统。 20 35 分,投入给水管路保持水位,开定排总门 5 秒进行换水,由于给水旁路调整门漏泄量大,门全关后漏泄量 140T/H 。司炉用截门控制流量, 22 30 分,化学通知水质合格,炉班长令准备点炉定安全门。司炉进行全面检查,并对照各水位计,云母水位计 A +30mm B +60mm ,电接点 +50mm ,双色水位计坏, CRT 画面三块(属电子水位计) A -354 mm B +354 mm C 点强制在 0 位。联系转机值班员检查准备启动吸、送风机。次日 0 50 分,分别依次启动 A B 吸风机、送风机,进行炉膛吹扫工作,此时发现 FCV0702C F 风门操作不动,联系热工值班员处理, 1 20 分,热工人员处理好以上两风门。司炉令投入 A2 油枪点火,点火后令副司炉开启汽包加药入口门,开启过热器疏水门, 1 50 分,投入 A4 油枪升压,压力至 0.4mpa 时联系汽机开启主汽门,准备交后夜班。

2 0 分,后夜班司炉接班检查情况,电接点水位计显示在 +150 200 mm CRT 画面水位计表 A -354 mm C 点强制在 0 位,云母水位计 A +150 mm B 侧看不清水位,双色水位计坏,给水调整门关(漏泄量大)事故放水门开,火监电视监视坏, A2 A4 油枪投入,火焰大小无法判定。接班后司炉调整给水门掌握给水调整特性,电接点水位计下降至 +150 mm 2 50 分,司炉发现电接点水位计显示 +200 mm ,怀疑水位有虚假,立即汇报副班长要求停炉。副班长询问司炉接班对照水位情况,司炉回答,接班时对照水位编号,副班长再没有进一步证实水位的情况下,令司炉投入 A3 油枪升压,此时压力 0.5MPa 。司炉说暂不要投油,副班长说投上后再说,司炉令副司炉投入 A3 油枪。司炉协助副司炉去检查定排 CRT1418 炉放水门,证实电接点水位表下不下降。 3 10 分, A3 油枪投入,电接点水位依然不下降,司炉令协助副司炉去对照云母水位计,协助副司炉用对讲机告知司炉看不清水位。 3 16 分,司炉打电话向班长汇报,此时班长刚好进入控制室,司炉马上向其反映了水位的情况,班长立即到就地对照云母水位计,经校水确认汽包无水位,立即下令停炉。 3 20 分,司炉手动 MFT 停炉,此时汽包压力 0.8MPa ,主汽温度 230 (立盘) CRT 主汽温度表是坏的,电接点水位表仍在 +200 mm ,汽包上壁温度为 A230B227C216;下温度A 点坏, B187C181,停炉后立即停止吸、送风机,关闭档板、人孔,检查孔,解列后给水管路,关闭定排,密封炉膛。

(二)设备损坏情况

#12 炉断水干烧后,从外观检查,发现锅炉后墙从标高 12 至标高 15 A4 A3 喷燃器之间 7.4 范围内的水冷壁管排表面过热氧化并明显变色,尤其以 A3 A4 喷燃器分别向炉中心约 3 的管排过热器氧化程度最严重;炉前墙 A2 喷燃器向炉中心约 3 、标高 13 15 范围内的管排过热器氧化。上述部位的管排表面的氧化皮已经大块脱落,经测量该范围内管子向火侧的氧化层中,明显可剥离部分的厚度约为 0.8mm ,氧化层剥落后,管子表面可见明显的蚀坑,分布较密,深度 0.2--0.5 mm ,背火侧可剥离的氧化层厚度约为 0.5 mm ,没有明显可见的蚀坑。两侧墙水冷壁未见明显的变形。两则墙水冷壁管排整体沿上下方向呈 S 型变形,从标高到 12.05 的钢性梁下,管排向炉内侧鼓出。 A 侧墙中片管排与前后片管排的组合焊缝处第一根管子,靠组合焊缝侧的鳍片根部的管壁被拉裂。

(三)事故原因

1 、电子水位表指示不准确,双色水位表有缺陷没有处理好,在电接点水位表反映变化缓慢时,没有其他水位表供参考。

2 、给水调整门漏泄大,使水位难以控制。

3 、工业火监电视有缺陷没投,难以调整炉内的燃烧情况。

4 、没有严格执行《运行规程》中关于锅炉点炉启动应具备的条件的规定。

5 、锅炉启动中,在水位表不完善的情况下,没有指派专人对水。

6 、当怀疑水位有误时,没有采取果断措施熄火停炉。

7 、当水位未确认时,不应投入第三支油枪。

(四)责任分析

1 #12 炉司炉在点炉进程中怀疑汽包的水位有误时,没有及时指派专人进行水位对照,也没有及时果断采取停炉,违犯了锅炉运行规程中“当在运行中无法判断汽包确实水位时,应紧急停炉”的规定。副班长当接到司炉汇报 #12 炉有异常时,也没有及时采取措施,反而令投入 A3 油枪一支,是本次事故发生的主要原因,应负事故的主要责任。

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