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SL-500型采煤机几起典型故障的判断与处理

  1.MICOS系统采煤机牵引RS-485传输错误故障

  故障现象:

  采煤机出现不能牵引故障,显示"LH MULICOM RS-485 RECEIVE ERROR和RH MULICOM RS-485 RECEIVE ERROR"。

  判断与处理过程:由于工作面出现构造极硬,采煤机在此处振动较大,因此怀疑接线有松动的地方,尤其怀疑变频器腔,打开盖板,抽出预充电单元,将变频器的插头和接线紧固一遍,再试送电,故障依然存在,又打开低压腔检查并对插头和接线紧固一遍,又试送电,故障依然存在,于是由服务工程师指导判断故障,经过在变频器腔断开与计算机的连线后,再试送电,故障还是没有消除,服务工程师认为是主计算机A1有故障,于是从库房领出主计算机A1在现场更换后,故障还存在,于是决定检查线路,将变频器与主计算机A1的通讯线路检查发现有一根线接地,于是决定先甩线,再引一根线先排除故障,经过试验故障排除,于是将采煤机缓慢牵引到能够打开顶盖板的地方,打开接线盒,逐段查找,在变频器腔7号线甩开改用9号线,W001电缆中7号线改用2号线,正准备用备用线代替73号线时,发现接地点,进行处理,恢复正常。

  2.MICOS系统采煤机接地漏电故障

  故障现象:

  安控移变接地漏电闭锁,重新送电后,在给煤机送电时又跳闸。

  判断与处理过程:先检查煤机电缆绝缘从开关侧测量一相有接地现象,后拔开煤机侧插头,测量绝缘正常,后检查煤机高压腔并测试绝缘均正常,再将插头恢复,送电正常,开机运行两小时后,故障又出现,经过检查开关和电缆没发现异常,在煤机处送电,移变就跳闸,显示接地漏电闭锁,后打开煤机高压腔,断开隔离开关,用先导回路试送电,听到腔内有放电声,移变跳闸,经过检查发现过压保护单元击穿,更换后送电恢复正常。

  3.MICOS系统采煤机右截割电机接地故障

  故障现象:采煤机在正常割煤过程中煤机过载跳闸,查看故障信息显示"右截割电机接地故障",经过检查和复位再次开机时,左截割电机启动后,右截割电机一启动导致移变跳闸,移变显示漏电故障。

  判断与处理过程:先查找漏电故障点,分两组查找,一组查电机和电缆,一组检查电控箱,经过摇测电机绝缘和电缆绝缘均达到100MΩ以上,决定检查接触器,拆出右截割接触器发现接线柱松动,于是更换了右截割接触器,将电控箱恢复完毕,截割电缆和电机接线完毕后,再送电试验,故障还存在,于是再拆开电机和电缆测试绝缘并用电桥测试电机绕组阻值,发现电机三相阻值不同,于是怀疑电机有匝间短路,决定更换电机,更换电机后正常。

  4.MICOS系统采煤机牵引电机编码器故障

  故障现象:

  显示编码器警告,先对编码器屏蔽,故障不能解除,左右牵引不能行走,将左牵引屏蔽,用右牵引可以行走,再屏蔽右牵引,用左牵引电流较大,输出电压小,显示堵转警告。

  判断与处理过程:检查左牵引剪切销并脱开,左、右牵引电机同时运转,采煤机还是不能行走,脱开牵引减速箱离合器,故障仍然存在,于是更换变频器、预充电单元,故障还是没有消失,最后打开牵引电机接线腔,将左右牵引电机的编码器调换试验,左牵引故障消失,右牵引出现故障,于是决定更换编码器,更换后故障消失,恢复正常。

  5.IPC系统采煤机不牵引故障

  故障现象:

  采煤机正常停在刮板机机头,生产班开始更换截齿和处理机身盖板,处理完后送电准备运行时,采煤机不能牵引,左右牵引采煤机没有输出电压(电压显示只有2-6伏),牵引电流停留在60A,煤机运行极慢,显示屏上显示牵引速度的条形块变红,查故障记录无故障信息。

  判断与处理过程:

  先打开牵引剪切销盖检查剪切销没有损坏,又打开变频器腔检查未发现异常,牵引采煤机不能运行,打开煤机机身牵引接线盒检查绝缘良好,测量变频器输出电压与煤机上显示一致,对各传输线检查并对有压痕可疑地方割开检查没发现异常现象,又更换备用的两个变频器出现左变频器指令闭锁,又将原变频器更换回去,采煤机还不能牵引,又更换新采煤机上计算机组件(低压腔A1),还不正常,又更换新煤机上变频器腔所有元件,更换新煤机上的传输模块A6E274,故障依然存在,后经过将计算机菜单内凡能屏蔽的项目均屏蔽,经调试后能正常牵引,又将屏蔽项目全部打开,采煤机又不能正常牵引,于是在计算机菜单内通过逐步查找屏蔽项目,最终查到是由于油缸防护没有屏蔽,经屏蔽恢复正常。

  6.MICOS系统采煤机牵引电机接地故障

  故障现象:

  采煤机不能牵引,显示“堵转警告”。

  判断与处理过程:

  先检查销排、链轮、滑靴无卡阻,拔开牵引剪切销没有剪断,于是对左右牵引电机分别屏蔽试验,发现左牵引电机单独运行时,牵引速度较慢,电流160A,变频器输出电压低,根据以前处理电气故障的经验,认为是左牵引电机的编码器损坏所致,于是更换编码器,电机能够正常运转,运行约1小时30分,采煤机又不能牵引,显示“左牵引部接地故障”,“变频器电源没有准备好”等故障,经过和服务工程师联系,现场先更换左变频器和预充电单元,故障存在,单独用右牵引能够牵引,测量左、右牵引电机与线路的阻值一致,用右牵引变频器连接左牵引电机和线路,故障显示变为右牵引,于是打开左牵引电机接线腔,检查电机和线路的绝缘,电机绝缘0.2MΩ,于是决定更换牵引电机,更换完毕后送电试验,故障消失,因此确认是牵引电机故障。

  7.调高油缸连接杆故障

  现象:检修时,发现摇臂升降油缸与连接杆的销轴耐磨套跑出并损坏,决定更换连接杆的滑块。

  处理过程:将滚筒用40T链子与支架顶梁连接好,用支架将滚筒吊至最高,用道木将滚筒下垫实,用甩锤将销轴取出,更换连接杆和滑块。

  8.升降油缸活塞杆断的故障

  现象:采煤机在割顶煤时, 滚筒不稳定,速度越快时,滚筒越往上窜。

  处理过程:停机检查,将滚筒往下降,支撑住底板,而机身没有抬起,再将滚筒往上抬,而过一段时间滚筒才动作,判断油缸活塞杆断,决定更换调高油缸。

  9.液压泵故障

  现象:启动泵电机,操作遥控器升降摇臂,左侧能够升降动作,而右侧不动作。

  处理过程:检查系统压力表,有一路系统无压力显示,判断双联齿轮泵损坏,更换液压泵。

  10.左摇臂减速箱二轴故障

  现象:左摇臂在运转时,声音异常,在更换截齿时,滚筒盘不动。

  处理过程:仔细倾听声音是高速运转发出的声音,检查A齿、B齿,发现二轴转动,定位销断,通知维修二部处理,检查轴承以及轴孔,轴孔有偏差,更换二轴、轴承、偏心套等。

  11.调高油缸电磁阀模块故障

  现象:遥控器操作调高油缸只能升不能降

  处理过程:先采用手拉升降油缸,油缸能升降,确认控制模块损坏,更换模块。更多煤矿安全技术请点击

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