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单一厚煤层综放工作面瓦斯治理方案

1 7506综放工作面概况及瓦斯来源分析

  1.1 工作面基本状况

  7506工作面位于五阳矿+600m水平75采区,地面标高882.3~895.4m,井下标高417~588m, 开采山西组下部3#煤层。煤层赋存基本稳定,平均厚度6.45m。煤层倾角3°~5°,煤质 为 瘦煤。3#煤层钻孔瓦斯流量自然衰减系数为0.0767/d,百米钻孔瓦斯极限排放量215m3 , 为难抽放型煤层。该煤层上下均无有效临近层,属于单一厚煤层开采。煤层无自然发火危险 。7506工作面采用低位放顶煤开采工艺,工作面控制采高2.80m,顶煤平均厚度3.65m,全部 垮落法管理顶板。采用一进两回E型通风方式,其中运回两巷沿煤层底板掘进,运输巷全长1 420m,断面13.08m2,回风巷全长1370m,断面11.74m2,均采用梯形工字钢支护。瓦斯 排放巷(瓦排巷)沿煤层底板掘进,与回风巷内错21m布置,断面7.80m2,采用圆木梯形 棚 支护。工作面倾斜长度196m。由于7506工作面是进入该矿高瓦斯区的第一个工作面,加之矿 井涌水较大,在工作面的切眼后部设有专用瓦斯尾巷和放水系统。

  1.2 工作面瓦斯涌出情况和来源分析

  (1) 工作面瓦斯涌出情况。在7506工作面距离切眼464m处有一个落差3~10m左右的断层, 该断层将工作面沿走向分成了内外两部分。据工作面回采巷道掘进期间的瓦斯涌出统计数据 ,在断层的外侧瓦斯涌出量较小,当开掘到断层附近时(即1040m时),瓦斯涌出量才开始 显著增加,此后瓦斯涌出量一直较大,其绝对涌出量一般在6.0m3/min左右,最高达8.0m3/m in。由于该工作面回采巷道掘进及设备安装时间较长,煤壁经长时间暴露,瓦斯已释放了一 部分,该工作面初采时瓦斯涌出量较小,一般为4.9m3/min。当工作面回采推进8m后,开 始初次放顶煤,瓦斯涌出达到8.3m3/min。当工作面回采到20m左右时,老顶断裂,并伴随 着初次来压,瓦斯涌出量达到18.6m3/min,随后瓦斯涌出量基本上在16~18m3/min左右 ,最高曾达到21.04m3/min。

  (2) 瓦斯来源分析。7506工作面属于单一厚煤层开采,其上下均无有效的临近层瓦斯涌出 ,因而工作面瓦斯几乎全部来自本煤层。本煤层的瓦斯涌出主要由3部分组成,即工作面移 动煤壁瓦斯涌出、采落块煤瓦斯涌出(包括放落煤炭的瓦斯涌出)和采空区遗煤的瓦斯涌出 。根据7506工作面投产以后前两个月的观测,工作面绝对瓦斯涌出量为18.9m3/min,其中 煤壁瓦斯涌出为5.3m3/min,占工作面瓦斯涌出总量的28%;落煤的瓦斯涌出量为4.6m3/ min,占24.4%,采空区遗煤的瓦斯涌出量为9.0m3/min,占47.6%。

  2 瓦斯治理方案的确定及瓦斯抽排效果考察

  7506综放面投产以后,绝对瓦斯涌出量一直在16~18m3/min左右,大大超出了工作面预计 瓦斯涌〖CM(22〗出量,虽然采取了调风措施,使回风巷的风量达到1200m3/min,瓦排巷风量达到470m3/ min,但工作面上隅角、回风巷和瓦排巷的瓦斯浓度仍然超过有关规定。为了保证安全生产 ,不得不采取限产措施,工作面生产被迫由原来的每日4个循环调整为1个循环。虽然采取 了这些措施,但在割、放煤过程中,上述地点的瓦斯涌出量还是超限,仍然无法保证正常生 产。经过对矿井通风系统的分析认为,进一步增大工作面风量的可能性已很小,因此决定采 取瓦斯抽放的措施,建立局部瓦斯抽排系统,以便从根本上解决该工作面的瓦斯问题。

  (1) 抽排方案的确定。7506综放面 采空区瓦斯涌出量占到了工作面瓦斯涌出总量的47%左右,这种情况的出现主要归结于两 方面的原因:首先是五阳矿进入+600m水平开采以后,矿山 压力较大,工作面顶板破碎,维护困难,造成了顶煤放煤无法正常进行,从而使大量的块煤 遗留在采空区。其次,五阳矿3#煤层块煤的瓦斯放散速度低,而瓦斯涌出衰减却很快。

  由于上述两方面的原因,遗留在采空区中的煤炭,长时间地缓慢释放出大量瓦斯,并 聚集在采空区内,在矿井通风负压的作用下,这些瓦斯被漏风风流带回到回采工作面,从而 造成了工作面瓦斯多处超限的情况。而反过来,由于工作面的瓦斯超限又使生产无法正常进 行,顶板状况进一步恶化,从而形成了顶板破碎—生产不正常—瓦斯超限的恶性循环。

  本着尽量减小 对矿井整体布局和现有巷道布置的影响,充分利用已有井巷的原则,经分析比较决定利用75 06工作面尾部放水系统,建立采空区瓦斯抽排系统。

  (2) 采空区瓦斯抽排系统。瓦斯抽放系统由抽放泵站、管路系统及附属设施3部分组 成。抽放泵站设在7506综放面尾部75-2#排水系统的放水巷内,采用SK-85型真空泵进行抽 放,泵站设有净水池、潜水泵和气水分离器等安全装置。抽出的瓦斯用299mm无缝钢管 ,经尾巷贯眼密闭到南翼材料巷,然后通过600mm胶质风筒到75-2#轨道巷,排入75总回 风巷。为了确保抽放安全和考察抽放效果,在泵站和管线上设有防回火装置、孔板流量计等 附属设备。

  (3)抽放效果考察。该系统投入使用后,随着抽放距离的增加和抽放时间的延长,瓦斯抽 放量及抽出风量均在减少。从10月7日到12月31日,抽出风量减少21%,抽出瓦斯量减少44.4 %,抽出的瓦斯浓度由6%下降到4.2%之后,基本稳定在4%左右。同时,采空区瓦斯抽放量 与工作面风排瓦斯的比例随着工作面推进长度的增加也逐渐下降。上述情况说明,随着工作 面的推进,采空区逐渐压实,采空区抽放的作用逐渐减小。采空区尾部抽放负压使得工作面 和采空区之间的压差发生了变化,采空区的瓦斯不再涌入工作面,而是进入了抽放系统。抽 放系统投入运行以后,工作面回风流的瓦斯浓度由原来的1%降为0.77%,瓦排巷的瓦斯浓度 由原来的3%降为1.5%,上隅角的瓦斯浓度由2.5%降为0.9%。实现了正规的四循环作业,工作 面顶板破碎的情况也得到了改善,工作面的绝对瓦斯涌出量也由18m3/min降为了12.8m3 /min。这一情况还说明,综放面的瓦斯绝对涌出量不是恒定不变的,而是与生产技术条件 及通风方式密切相关。

  抽放系统前后共运行了2340h,从采空区抽出瓦斯41.12万m3。工作面推进200m以后 ,由于采空区压实,抽出的瓦斯浓度降低,抽风量减小,采空区抽放的作用逐渐减小,加之 工作面瓦斯已经控制在有关规定的范围之内,所以抽放系统停止运行。随后工作面进入正规 循环,直到该工作面全部采完。

  3 结论

  (1) 对于无有效临近层的单一厚煤层综放工作面,瓦斯涌出主要取决于移动煤壁、工作面 落煤及采空区遗煤。

  (2) 综放工作面瓦斯绝对涌出量和工作面的生产状况密切相关,在增大工作面风量不能冲淡工作面瓦斯的情况下,应当建立瓦斯抽排系统。

  (3) 瓦斯抽排系统应结合工作面的实际巷道布置情况,因地制宜,尽量利用已有的井巷设施。

  (4) 对于瓦斯涌出主要来源于采空区的综放工作面,建立采空区瓦斯抽排系统能够改变采 空区和工作面两侧的风压差,降低工作面的瓦斯浓度。

  (5) 综放面的瓦斯绝对涌出量不是恒定不变的,而是与生产技术条件及通风方式密切相关 。

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