一、事故发生经过
二、事故原因分析
是什么原因引起这次爆炸事故的发生,该厂对尿素系统进行了详细检查分析。该装置于1993年6月建成投产,后一直处于正常运行之中,系统开停车数十次,均未发生意外。从事故现场检查发现,装满水的蒸汽冷凝液槽飞出几十米,可见爆炸威力之巨大,从爆炸后设备变形情况看,应属由超压引起的物理爆炸,而引起超压的原因又有如下三个方面:
1、中压蒸汽进入蒸汽冷凝液槽造成严重超压
在系统开车氨升压的过程中,氨预热器需用蒸汽加热,蒸汽冷凝后送入蒸汽冷凝液槽,总控操作人员通知泵房操作人员,引蒸汽入氨预热器,并用氨预热器下面的蒸汽疏水器主线调节预热器出口氨温度,该操作工到达现场后,错误地将疏水器副线,正常生产中流通蒸汽冷凝液全开,造成大量中压蒸汽经氨预热器还未冷凝就时入冷凝液槽,加之总控人员对氨预热器出口温度无明显变化的情况未及时发现和进行分析原因,而一味要求提高入尿素界区蒸汽压力,导致冷凝液槽内压力不断上涨。事故,尿素车间蒸汽压力自动记录显示,压力最高时已达1.1MPa。
2、冷凝液槽放空管堵塞
经事后检查发现冷凝液槽放空管(Ø108mm×
3、冷凝液槽溢流管线上的阀门被关闭
经事后检查,发现冷凝液槽通过一水封排入地沟的溢流管线上的阀门处于全关状态,该阀正常应处于开启状态,在开车前的巡回检查中,泵房操作人员未能发现。
这三项因素同时存在,才有可能发生事故,而本次事故的发生就是这三个要素集中存在的充分体现,若其中任何一个因素不存在,均可避免事故的发生。开车前两处应开的阀门被关闭未发现,开车过程中泵房操作人员开错阀门未能发现:而氨预热器出口温度长时间无明显变化、入界区蒸汽压力不断升高,总控操作人员、班长未深入分析;现场管线安装不合理长达5年之久未发现或未被提出,这一切终于导致了一起罕见事故的发生。
三、防范措施
为防止类似事故的再次发生,该厂采取了以下措施:
1.立即将冷凝液槽放空管改为现场放空,后因噪声大,又改在放空总管上,并且不留U型弯,按一安坡度由冷凝液槽顶直接至放空总管。接口位置升高至三楼平台处,高于尿液槽放空管与放空总管的接口。
2.将冷凝液槽溢流管线上的阀门和放空总客排放阀全部开启并挂上警示标志。
3.加强对员工的培训教育,提高其专业技术水平,杜绝误操作事故发生。
4.加强巡架检查,及时发现和整改隐患。
自从1999年2月整改以来,在正常生产和系统开停车过程中,未发生类似事故,确保了蒸汽冷凝液槽安全稳定运行。
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