1、概述
合成氨装置二段炉采用自热式转化炉。转化气从炉底部进入,经炉内中心管上升,由气体分布器入炉顶部空间,然后与从空气分布器出来的空气混合进行燃烧反应。本炉与其他炉型不同的是,转化气与工艺空气不是在混合器内混合再分布,而是两种气体分布后在炉顶部相混合的。
2、 现象特征
本炉催化剂型号为Z205/CN20,西南院生产,1994年10月份装填使用。1996年1月开始,我们发现二段炉出口工艺气中的甲烷含量明显升高,据考察一段炉系统的水碳比、出口温度和甲烷及二段炉的空气量和出口温度均正常,而高变、低变、甲烷化及合成回路的甲烷均有一定的升高,这证明二段炉出口甲烷升高属实。
3、二段甲烷升高原因分析
由于在短时间内二段出口甲烷突变性的升高,我们就利用平衡温距这一手段对催化剂进行了考察。经过大量的数据计算发现,甲烷升高前二段炉催化剂的平衡温距基本维持在5~
4、空气分布箱偏流原因探讨
频繁的开停车是造成空气分布器偏流的根本原因。每一次开停车和02K001发生喘振时,二段炉空气分布器的温度都会迅速发生突变,从
5、 偏流后应采取的措施
偏流后不可避免地已经造成部分催化剂超温,在这种情况下,防止二段炉超温是减少这种损害的关键。
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