摘要:为解决小康矿井筒大量涌水问题,延长井筒装备的使用寿命,小康矿与沈阳煤炭科学研究所共同攻关,采用综合注浆技术,彻底解决了井筒大量渗水问题。
1 副井水文地质概况
副井筒接茬处漏水,在井深20~
2 渗水治理方案设计
井壁渗水状态是由于井壁接茬处存在缝隙,含水层段井壁质量不好造成的,要想从根本上解决问题必须采用综合治理方法解决。
2.1 注浆堵水方法
根据井下实际观察副井井筒的淋水状况,及水文地质条件,确定井筒淋水的主要原因是由于井壁接茬处漏水,注浆范围为井深0~
2.2 注浆顺序及注浆段高的确定
(1)注浆顺序。考虑到副井井筒的客观条件,为方便施工、提高注浆堵水效果,确定注浆顺序为下行分段,分段内采用上行式注浆方法。在注浆带为含水层时,先注下部,再注上部,最后注中间。以防止驱散水源。施工时,按井筒柱状图,由井口放尺量测注浆段位置。
(2)注浆段高。第一段:井深
2.3 注浆材料的选择
水泥选用国标425#普通硅酸盐水泥。
水玻璃选用浓度为40~50Be’(波美度),模数为2.7~2.9的水玻璃溶液。
聚氨酯类浆液选用非水溶性聚氨酯浆液。该浆液遇水反应,在存放、使用过程中需格外小心。其主要指标接近化学浆液,浆液成本为聚氨酯类加固材料成本的1/20左右。复合添加剂需保持干燥,避免受潮,否则将影响使用效果。该浆液的特点如下:
(1)浆液的凝胶时间可以根据工程需要准确控制在几秒至几十分钟范围内。
(2)结石体的抗压强度超过10 MP丑。
(3)浆液的结石率为100%。
(4)浆液能够注入到中细砂层。
(5)浆液无毒,对地下水和环境无污染;材料来源丰富,价格比较低廉。
水泥浆的水灰比为0.5:1~1:1,吃浆量大时适当加大浓度。
双液浆的水玻璃加水稀释到25~30 Be’(波美度),水泥浆的水灰比为0.5:1~1:1,水泥浆和水玻璃浆液的体积比分别为3:1、2:1、1:1三种。开始注浆时,先注稀浆,并且要控制水玻璃的上浆量,最后封孔时,水泥浆与水玻璃浆的体积比要达到1:1。
聚氨酯浆液的配比(重量比)为:甲苯二异氰酸酯3,丙二醇聚醚(N-202)1,丙三醇聚醚(N303)l,邻苯二甲酸二丁酯1,丙酮1发泡灵(占总体系重量)0.1%~0.5%,三乙胺(占总体系重量)0.1%~0.5%。其中,甲苯二异氰酸酯、丙二醇聚醚、丙三醇聚醚预先按比例制成预聚体,注浆时再与其它成份按比例混合制成浆液。新型注浆加固材料中水玻璃的浓度为30~50 Be’,模数为2.7~2.9,复合添加剂•的水灰比为0.5:1~1:1,水玻璃和复合添加剂的体积比为1:1。通过调整添加剂的成份控制浆液的凝结时间。
2.4 注浆设备的选择及布置
本次注浆除聚氨酯浆液选用手压泵外,其它浆液均选用辽宁葫芦岛注浆泵厂生产的2TGZ-60/210型双液调速高压注浆泵。用2台改装后的7655型风钻打注浆孔,注浆管选用
2.5 注浆孔的布置及参数的确定
副井注浆段的注浆孔分截水孔和壁内、壁后注浆孔。截水孔布置在每段泥岩或粉砂岩的顶、底界面,尽量密布孔。每一截水圈布置:2圈眼,其间排距均为1.0~
段内注浆孔为壁后、壁内注浆孔。壁后注浆孔的深度以超过井壁厚度100~
副井井壁接茬之间高度按
副井注浆范围为井深0/
2.6 注浆压力及浆液量
注浆压力根据副井实际条件,注浆终压以不破坏井壁为般控制在3~4MPa。正常条件下,最大注浆压力不超过6MPa
副井壁后注浆浆液注入量经计算:注浆材料消耗量:配制
3 注浆施工
依据方案设计,对每一注浆段,较大的涌水点采取直接钻孔注浆。对接茬部位针对涌水、渗水情况采用在接茬上下间距
3.1 井壁接茬注浆
由于井筒掘进采用短段掘砌方法施工,接茬多而且接茬处漏水较严重.占井筒漏水量的50%,是本次注浆的重点。
(1)截水圈施工。在接茬上下
(2)井壁漏水点施工。针对不同的井壁漏水点采取不同的方法进行施工。对于井壁漏水点较大的部位采取直接对漏水点打孔注浆。注浆方法与截水圈施工方法一致。
对于井壁漏水点不太明显,而且漏水点多的情况采用三花或五花眼布孔注浆。注浆后根据情况采用聚胺脂类浆液、水玻璃一氯化钙,及其它水玻璃类浆液进行复注,以达到最佳堵水效果。
(3)接茬处理。接茬处理是本次工作的一个重点,接茬施工中首先在接茬部位间隔1.5~
(4)壁后流砂层处理。由于井筒在20~
(5)井壁渗水处理。在接茬和直接涌水点封堵后,对砂层加固使井筒涌水量井壁渗水段采用三花眼布置注浆孔,主要以聚胺脂和水玻璃类浆液为主进行封堵井壁渗水。施工中采取由下至上的方法,层层加固,根据情况采取多次复注的方式,封堵井壁渗水。
总之通过对井壁接茬涌水点砂层加固及井壁渗水的处理,施工中采用多种浆液联合封堵措施,使井筒涌水量降低90%以上,原来的
4 经济社会效益
通过综合注浆技术的应用实施,使副井井筒涌水量由原来的
5 结论
(1)针对小康矿副井涌水量大的难题,充分调查原施工情况,井壁渗漏水情况及井筒井检钻资料和施工地质素描,在此基础上总结前几次注浆效果差的经验教训。有针对性的提出技术上最有效、经济上最合理的综合治理技术,取得了较好的封水效果。
(2)采用综合治理技术封堵小康矿副井涌水是行之有效的,堵水效率达90%以上,节省了大量的电费,减少了地下水的流失,延长了井简装备服务年限,经济、社会效益显著。
(3)施工中采用的注浆工艺流程合理,所选参数适宜,依据现场情况确定的注浆材料配比、浆液配比合理,应用效果好,降低了材料成本。
(4)采用综合治理技术在小康矿副井的成功应用,为类似矿井涌水的治理提供了可以借鉴的成功经验。
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