关于防汛自备电站水轮机蜗壳偏移事故的初步分析及加固处理
- 发布时间:2007年01月17日
- 作者:电机工程协会
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摘要 本文摘要介绍潘家口防汛自备电站水轮机蜗壳,在安装之后空载试运行中,发生倾斜,造成转轮严重磨损的重大事故.后经有关专家及工程技术人员多次分析研究,找出了事故的原因,并提出了恰当的加固方案,使问题很快得到妥善解决,机组恢复正常运行.
关键词:水轮机蜗壳 发生倾斜 加固处理
一、概况
潘家口防汛自备电站,为了解决防汛自备电源问题,自筹资金两千多万元,兴建两台400kw 型号为HLZ%W的水轮发电机组位于潘家口水库主坝29 —31洪底孔1号孔的下游侧,机组为上进水,最高水位224 7m,下游水位1 sm,最高水头54100m ,两台机组年发电量约为 SO0kWl,建设工期为lls个月,自1995年8月16日正式开工兴建,1996年7月27日提前建成并进行空载试运行.
二、事故的发生及危害
1996年7月27日,下午3点机组空载试运行,开始听到转动有磨擦声音,半小时后闻到烧像皮气味,立即停机,拆开转轮发现转轮多处磨损,主轴密封环的上下45度方向磨损,转轮疏齿被磨损并变形.根据上述情况,两台机组蜗壳有报废的可能,将造成更大经济损失.水轮机不能正常运转,必须分析原因,进行加固处理。
三、原因分析
制造厂设计人员、监理工程师和业 有关技术人员,经过近半个月的分析研究,一致认为如果处理不得当,将造成两台蜗壳报废,损失近千万元.当时共提出两种方案,一是认为蜗壳本身刚度不够,所以在充水时,造成蜗壳局部变形,必须加固蜗壳.但加固蜗壳有很大的风险性,另一种意见认为蜗壳最大断面直径为 12m,材质为 1~ 6m厚的A3钢板,最大水头70Zzn,加水击压力为10m,出厂时曾傲过 16IPa的水压试脸 ,认蜗壳本身的强度和刚度是够的,主要问题有两点:其一,蜗壳进口采取上进水,而且由于受坝缝的限制,必经在蝶阀和蜗壳之间设一道伸缩节.这样,蜗壳上端在充水时,近似于自由端,全部水推力靠基础平衡;其二,是蜗壳下支座非常薄弱,在蜗壳与基础之间,仅用两块厚为 35 的钢板连接,而且还是直立的,抗弯能力很差,经不起来自上端较大的倾复力矩的作用,当机组充水后,却产生了较大的弹性变形,使蜗壳整体向水流方向倾斜一个角度,造成了上述事故的发生。为了方便分析,在蜗壳周围分设14块千分表,多次做蜗壳充水试验,证实上述原因的分析是正确的.。
四、处理方案
1、理论根据
根据上述分析,造成事故的原因,一是蜗壳上进水近似于自由端,蜗壳进水口端的水平推力只能靠下部支座来平衡。二是蜗壳的下部支座、断面小而直立。抗弯能力差为了解决上述问题,必经进行详细的结构计算,最好是用空间有限元法计算,把各部位的变形和蜗壳刚度都精确地计算出来,采取恰当的处理方案。但由于工期紧,计箕时间较长,如果能采取简化计算,能说明结构缺陷,达到加固的的目的.保证机组安全运行,即使多用点加固材料,这样机组能提前投产,也是经济的。本着这个思想,为便于分析可把蜗壳简单地成一个刚体,整个蜗壳安装后,简化成一个看悬特杆件 、一端是自由端,另一端是固定端,上端在蜗壳充水时有一个水平推力,在此力的推动下,蜗壳发生弹性变形,经过蜗壳多次充水试验,证实基本与实际相符。
2、处理方案
(l)加大并加高蜗壳基础
根据计算,机组在承受最高水位甩负荷时,轴向水平推力为16Jr,这个力大都由新增大的基础来承担,这时要求墓础必须坚固可靠,且有适当的安全系数.但受场地的限制,靠蝶阀一侧,只能加长90mm 加高10cm的混凝土基础,靠调速器一侧,即蜗壳的右侧只能加长 70cm,加高 50cm的混凝土基础,在考虑混凝土基础上,为使新基础靠,在老混凝土基础上,铺一块厚基础钢板,再用32螺纹钢筋将该基础板加固在老混凝土基础上,然后每侧用三块厚为30Inm的加强钢板,一端焊接在蜗壳上,另一端焊接在基础板上,并将插筋搭接焊成钢筋网格,每根钢筋分别同三块加强板焊牢,然后周围用5m厚的钢板做混凝土模板,在中间浇筑特种混凝土,(流态、早强、微膨胀、粘结力强的混凝土)在整个加固过程中,始终坚持用千分表监视蜗壳变形,以防止过大的永久变形,造成整个加固工程失败.
(2)平衡蜗壳进口水平推力
根据公式 乒PL地EI ,为弥补基础加固高度不够的缺陷,尽量减小水平推力P值.在蜗壳进口钢管中心线上,厂房侧墙上,安装一根顶杠,用于平衡该水平推力,一端安装在混凝土侧墙底座上,另一端与蜗壳相连.在墙上设基础板,用插筋加固在墙上.跟蜗壳相连处,也用加强板和垫板基础加固。
五、加固施工
1、基础加固
经过近 1个月紧张的加固工作,首先在加固部位 ,打耐 40 的插筋孔,左边 24 孔,右边18孔,孔距和排距20~30,在基础板的四周插中带螺扣的插筋,其余插人中32 的螺纹钢筋,插人老基础混凝土0Inl深。在插人的一端,钢筋作劈头加契子,埋人时将孔内灌砂浆,并用大锤破击使之加固牢靠,等砂浆达到一定强度后,将基础板,按插筋孔的位置,割孔并放在老混凝土基础上,抹细石混凝土垫层,再将基础板套上插筋放到混凝土垫层上,再用螺丝帽将基础板压紧,并且用水平尺找平。等混凝土到强度 ,用千斤顶作拉伸试验,每根插筋可承受 20T拉力 然乒先将三块加强钢板焊接到蜗壳上,焊接要特别注意焊接工艺防止蜗壳出现过大焊接变形,采用了先在蜗壳上施焊,另一端自由,且采取断续焊,焊缝接头处钢板上打出缺口,宜消除焊接应力,加强板另一端跟基础板焊接时,为减少蜗壳变形不直接焊到基础板上,而是用两块垫板,下端跟基础板焊接,上端与加强板焊接,将加强板夹在中间,加强板下端仍然是自由状态。经监测,整个蜗壳上下变形,其他方向未变形,在规范允许范围之内.。
2、顶杠安装
为平衡蜗壳上进口的水平推力,在蜗壳进水管中心线位置,加一根顶杠,根据顶杠受力为 16OT,设计直径为20mm的45号实心园钢,一端安装在靠墙的基础板上,另一端安装在蜗壳的垫板上,各用 5块三角形筋板将其托住,顶杠两端都是的自由的,使用时,将靠蜗壳一端用契字板打紧。.
六、加固处理效果
将水轮机两侧基 础加固,仅将加强板和钢筋加固完成.并加上顶杠.未浇筑混凝土之前,就做了充水试验,经观测效果非常显著,己能初步满足运行条件,当浇筑混凝土(特种混凝土),使蜗壳基础刚度进一步加强,已消除了蜗壳倾斜变形。使机组满足正常运行。
七、结束语
潘家口防汛自备电站蜗壳发生倾斜事故,采取了最经济的加固方案,用最短的时间,
较少的资金使其恢复正常运行,一次加固成功.从而得到三点启示:
1、卧式机组,蜗壳为上进水,设计伸缩节时,必须将其在蜂闷的上游侧,用钢管来平衡水平推力;
2、必须核算蜗壳支座的抗倾复的强度和刚度;
3、在处理蜗壳的缺掐时,尽量减少在蜗壳上的焊接量,并特别注意焊接工艺,并进行监测变形,以防止因补焊造成蜗壳产生永久变形,而使蜗壳报废,造成不应有的较大经济损失。
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