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发电机滑环冒火原因探讨及对策

  发电机运行中滑环冒火花是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,对发电机组安全运行造成直接威胁,严重时被迫停机。就大型发电机而言,紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。通过认真分析、研究产生环火的原因,监测设备运行状况,拟定相应对策等方法是可以有效地防止发生此类故障的。

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  某厂200 MW机组曾经发生一起发电机滑环冒火现象,停机检查发现2/3的发电机滑环碳刷刷握部分烧熔,而完好的刷握中有大部分压簧压力弹片折断的现象。检修过程中将所有刷握、碳刷、压簧全部更换,机组重新启动并入系统运行近2 h后,巡检再次发现2只压簧压力弹片折断,一压簧单侧从刷握内弹出。

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停机后检查情况

  通过对这次200 MW机组滑环冒火前运行情况分析,机组在故障前运行各参数均正常,有功、无功功率均在额定范围,机组的振动和轴位移均符合运行规程要求。同时对故障后的碳刷、压簧、刷辫及部分完好刷握(仍装有碳刷和压簧)进行了详细检查,其结果如下:

(1)
发现所有碳刷均为同一型号(D172),且长度均为新碳刷的2/3以上。

(2)
对部分完好的刷握进行检查,压簧、刷辫均未有严重过热迹象,但压簧压力弹片有大部分两侧均已折断,且压簧均为“V"型。

(3)
对于压簧压力弹片一侧折断的情形,其另一侧大部分有严重过热或电弧烧伤迹象,且压簧均为“V"型。

(4)
部分压簧压力弹片完好,但两侧压力弹片均有严重过热迹象,且均为“V"型。

(5)
个别压簧卡口较浅,易造成压簧从刷握内弹出。

(6)
厂家新购3种同一型号压簧,其检测结果列于表1

见表

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原因分析

  通过对压簧、碳 刷、刷握的检查以及对3种压簧的检测结果综合分析后认为,此次冒火的原因是:

(1)
在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。

(2)
部分压簧(V2)未插入卡口或弹出(相当于未加弹簧)造成其它碳刷通过电流增大,其原因主要是卡口较浅。

(3)
部分压簧(V1)压力弹片均折断(相当于此碳刷无压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,单位载流量增大。

(4)
碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差异,同样使同极滑环上碳刷间电流分配不均。

(5)
由于运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部分碳刷严重过热情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因之一。

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为有效防止类似故障的发生,拟采取下述相应的对策:

(1)
将发电机滑环上的所有压簧全部更换为“U"型压簧。

(2)
运行各班每小时必须对发电机滑环、碳刷、压簧进行一次全面、系统的检查。

(3)
运行中发电机滑环碳刷长度不小于新碳刷的2/3,如发现长度不足,必须立即更换。

(4)
压簧使用前应检查其压力均匀,卡口卡入刷握内应牢固,无弹出现象,压簧无断裂现象。

(5)
领用新碳刷时应首先进行碳刷阻值测量,并将阻值相同的碳刷分别编号存放。更换碳刷时,必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷。严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环上使用。

(6)
新碳刷使用前必须配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达70%,同时,新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致。

(7)
新碳刷在刷握内应有间隙,且碳刷上下灵活串动无卡涩现象。

(8)
运行中更换压簧时,应检查压簧接触点牢固,弹片、弹簧正常受压,在压力消失后能完全恢复,压簧卡口应有足够余度,不能太浅。

(9)
运行中发电机集控室内必须备有足够的弹簧和碳刷,以便及时更换,且每个碳刷均应标明阻值。

A
组:阻值为(0.0015±0.0003)*(励磁机侧滑环)

B
组:阻值为(0.0021±0.0003)*(发电机侧滑环)

  通过采取上述措施,有效地控制了发电机滑环过热、弹簧弹出、压簧断裂等情况的发生,对发电机长期安全稳定运行起到了较好的保障作用。
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