摘要:为合理利用发生炉煤气,降低生产成本,石横特钢厂通过改进加热炉烧嘴并制定相应的安全措施,实现了煤气在加热炉中的应用。应用表明,钢坯加热质量好,出炉温度大于
关键词:煤气;重油;加热炉;烧嘴
1概述
济南钢铁集团石横特殊钢厂(简称石横特钢厂)二轧车间普线加热炉原设计采用重油为燃料,其加热能力为35t/h,主要生产φ8~φ
石横特钢厂2002年新建φ
2发生炉生产情况
石横特钢厂煤气炉24h连续运转,所用煤种为陕西神木烟煤,煤气的各项经济指标均较好,煤气热值为6490kJ/m3,煤气单耗为0.29~0
3可行性分析
3.1燃料温度可满足钢坯加热温度要求
普线钢坯的最高加热温度一般在1000~1350℃范围内。两段式煤气炉的热值为6490kJ/m3,空气预热温度按
3.2燃烧技术的可行性
该车间加热炉宽度小于
3.3烟气的辐射传热强
烟气中的三原子气体CO2及H2O的辐射能力强,其浓度对辐射传热起着决定性作用,即气体燃料中的CO2及H2O的浓度越高,烟气的辐射传热越强。煤气燃烧产物中的CO2及HO的浓度可达到28%左右,比重油燃烧产物中的CO2及H2O的浓度高,因此其辐射传热强。
3.4炉温控制方便,加热质量好
由于煤气是气体燃料,气体燃料与空气是分子混合,分子混合比液体的非分子混合要容易,调节方便,有利于加热炉的炉温调节和控制。且由于煤气与空气混合得好,火焰均匀,没有像直接燃烧重油时雾化不好、火焰集中、有热点、冷点等弊端,因此钢坯温度均匀,氧化烧损少。
4煤气在加热炉中的应用
4.1改进加热炉烧嘴
煤气站生产的煤气从气柜不经加压直接送往二轧车间加热炉,压力波动小,加热炉前的煤气压力一般为2000~3000Pa。为保证燃烧效果对加热炉烧嘴进行了改进,将原来单一的燃油烧嘴改为油气两用烧嘴。加热炉共有17个烧嘴,其分布为:加热段下部8个、上部6个,均热段3个。单个烧嘴的煤气燃烧能力为
4.2安全措施
为实现加热炉的安全点火,制定了详细的用气操作规程,点火前先做爆破试验,确认无误方可点火。同时为了减少煤气泄漏,在煤气管道上装有双闸阀,在每个烧嘴前装有蝶阀和平板闸阀,氮气吹扫装置,眼睛阀等。在加热炉区域配备固定式和移动式煤气检测仪,用以随时检测周围环境中CO的浓度。
4.3应用效果
加热炉烧煤气,炉温均匀,又保证了炉气黑度,避免了以重油为燃料时钢坯局部过热、过烧等现象,减少了钢坯加热“黑印”。煤气燃烧后积灰少,解决了烧重油时换热器频繁堵塞的问题,延长了加热炉尾部空气换热器的运行周期。
钢坯加热质量的提高,使轧辊断辊现象及轧机故障率明显降低,孔型、导卫件的使用寿命延长,轧机作业率提高1.2%。
钢坯加热过程中氧化烧损减少1%,开轧温度大于
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