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用科技手段综合治理尾矿库

作者:湖北三鑫金铜股份有限公司 黄国强 来源:本站原创 发布时间:2011年08月25日
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尾矿库尾矿回砂系统

 

  湖北三鑫金铜股份有限公司(以下简称“三鑫公司”)位于华夏青铜文化的发祥地——湖北大冶,与举世闻名的铜录山古铜矿遗址毗邻。三鑫公司是以采选金铜为主业,年处理矿石量达100万t,年产黄金近1.4t、矿山铜1.3万t、铁精矿5万t、硫精矿6万t等,除了将近20万t的可利用金属和非金属产品外,其余80多万t的尾砂处理是不容忽视的问题。再加上三鑫公司地处的鄂东南大冶市桃花湖垦区,属于丘陵地带,水系发达,雨量充沛,是典型的地质灾害易发区,对尾矿库的安全也造成了严重威胁。

  作为中国黄金集团公司旗下的骨干企业,三鑫公司针对尾矿库安全问题,在加强日常综合管理的同时,运用先进的科技手段,研发新材料,引进新工艺,合理利用尾矿,很大程度上缓解了尾矿库的不安全问题,实现了企业与自然的和谐安全稳定发展。

开发井下充填新型胶固料

  三鑫公司年产80万t尾矿中,有50万t充填至井下采场采空区。

  过去,三鑫公司采空区充填材料的胶固料为标号325的普通硅酸盐水泥(以下简称“水泥”),主要存在运输困难,充填成本大,充填质量不稳定等缺点,与尾砂混合后往往使采空区的充填强度达不到要求,矿柱以及厚大矿体的回采率下降,矿石损失率和贫化率上升,造成了严重的资源浪费。更重要的是,地质围岩的稳固度达不到要求,地面塌陷经常发生。

  2002年,三鑫公司同山东淄博的一家固结材料公司合作,结合周边钢铁企业副产品钢渣丰富的特点,进行新型胶固料的研发,研究出一种适用于胶结充填工艺的新型胶固料。这种新型胶固料利用工业废渣进行生产,物理形态如普通水泥,呈白色粉末状态,主要成分为二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝等,并且无毒无害。

新型胶固料胶结后产品

  随后,在2003年,三鑫公司对新型胶固料进行了工业试验。充填结果表明,在相同的生产条件下,将新型胶固料和水泥分别按照同样的配比与尾砂混合,充填至采空区,新型胶固料混合后的充填强度是水泥的2倍,也就是说,在充填强度相同的情况下,新型胶固料的用量是水泥的一半。同时,新型胶固料具有强度高、稳定性好以及充填体分层离析不明显等优点,不仅解决了井下采空区塌陷的问题,而且使井下采空区充填的主料——尾砂也得到了充分的利用,尾砂的对外排放量减少了一半以上。2008年,中国黄金协会组织专家对新型胶固料进行评审,工程院院士王淀佐认为,三鑫公司发明和应用的新型胶固料,填补了国内空白,达到了国际先进水平。

  目前,三鑫公司已经建成了年充填量达30万m3的充填车间,该车间包括1个直径30m的浓密池,4座容积为650m3的尾砂储存仓,2个旋流器、3台尾砂输送泵,1个充填搅拌桶以及4套延伸至井下的充填管路。尾砂充填过程是:先将选厂的尾砂输送至充填车间的浓密池沉淀后,再用尾砂输送泵打至旋流器,进行粗细分级,粗砂打进尾砂储存仓,泥状颗粒则排至尾矿库;被打进尾砂储存仓的尾砂利用自重,流向搅拌桶与新型胶固料按照比例进行混合后,再通过充填管路流向井下采空区进行充填。

  为了提高尾砂的利用率,三鑫公司正在着手对充填设备进行自动化改造,以充分利用现有的尾砂,最大限度地减轻选厂尾砂外排的压力。

引进尾矿压滤干排技术

  随着我国矿业的发展,三鑫公司的生产规模逐渐扩大,矿石处理量由当初的800t/d,跃升至当前的3000t/d,随之而来的是尾砂排放量增大的问题。虽然三鑫公司目前的尾矿充填利用率达到近70%,但是尾砂的排放量依然达到每年30万t左右。三鑫公司以往的尾矿库库容已接近饱和,新建尾矿库,则由于安全环保要求极其严格,建设审批程序时间较长,以及资金、征地等复杂因素,“远水解不了近渴”。

  三鑫公司经过反复考虑,决定引进当前先进的尾矿压滤干堆技术。尾矿压滤干堆技术在黄金矿山中应用较为广泛,但在我国南方有色矿山中的应用几乎是空白。其原理就是通过压滤机将低浓度矿浆实行固液分离,形成含水量12﹪~18%的滤饼,然后选址进行尾矿干堆堆放。

尾矿压滤车间

  尾矿压滤干堆项目主要有以下优点:一是压滤机属于静态间歇式设备,能耗比连续生产的过滤设备都低;二是压滤机的维护比较简单,操作人员容易学会,不需要像有些复杂的设备必须具有专业的维护人员;三是压滤机脱水性能比真空类要好,有色矿山的尾砂含水量甚至可达到12%以下;四是压滤机的使用寿命长,易损件少,维护成本较低。在做好尾矿排放技术选型后,三鑫公司又积极与当地政府合作,利用滤干的尾砂对城市建设用地进行回填,真正实现尾矿压滤干堆的目的。

  2010年11月,三鑫公司投资4 000万元建设尾矿压滤车间,2011年5月,尾矿压滤车间正式建成投产。尾矿压滤车间内引进了7台国内最先进的KJZ600-2000-U型节能高效的尾矿压滤机,并与充填车间分级后的泥状尾砂相连接,经砂浆泵打至压滤机压成干饼状,这种尾砂饼的尾砂浓度达到了82%以上,含水率在17%左右,然后经车辆转运到城市建设施工场地,用推土机进行碾压堆放。自此,三鑫公司在湖北省境内的非煤矿山行业建起了首个尾矿压滤项目,杜绝了尾矿直接排放,实现了尾矿的安全环保堆放。

综合治理尾矿库

  三鑫公司在实现尾矿安全环保排放的同时,加大了对所管辖的大青山尾矿库、冯家山尾矿库等4个尾矿库的综合治理力度。2010年以来,三鑫公司将这4个尾矿库同时列入治理工作的重点,进行有效的综合治理。目前,冯家山尾矿库已经根据专家设计的方案,完成了土质回填,草皮以及树木的栽种,即将进行专家评审。待冯家山尾矿库复垦后,将交由地方管理,使尾矿库的安全隐患彻底得到消除。

井下采场充填效果图

  三鑫公司由于充填车间尾砂量减少导致井下充填材料缺口较大,而大青山和鲤泥湖尾矿库却存放着以前排放的大量粗颗粒尾砂,这些尾砂可以作为井下充填材料的主要原料。三鑫公司经过研究后决定,在大青山尾矿库和鲤泥湖尾矿库各加装一套尾矿回砂输送系统,将尾矿库存放的尾砂输送至公司的充填系统,进行分级后填充至井下采空区。这套尾矿回砂输送系统主要是通过高压水稀释尾砂形成砂浆,然后将砂浆通过每小时抽砂10m3的砂浆泵,打回至公司的充填车间。这套设备制作简单,操作维护简便,人员配备灵活,可以全天候作业,极大地改变了充填车间尾砂不足的局面,目前该车间每天的充填量稳定在1500m3,保证了三鑫公司采矿、选矿、充填整个生产系统的均衡稳定发展。同时,这2座尾矿库的库容压力得到卸载,大大增强了抵抗风险的能力。

  大青山尾矿库是三鑫公司最大的尾矿库,对周边地区的安全影响也是最大的。为了保证尾矿库的安全运行,2010年9月,三鑫公司邀请沈阳黄金设计院参与对大青山尾矿库的加固设计。加固设计方案通过湖北省国土资源局和安监局的审查后,由具备承包施工资质的建筑安装公司进行施工作业。随后,施工单位按照设计要求,对尾矿库所在区域进行了详细的地质勘查,查清了主副坝底层的地质情况,进一步了解整个大青山尾矿库周围的地质构造,并对尾矿库进行了科学的监测。同时,施工单位对主副坝进行了宽50m和高30m的土方碾压加固,将主副坝体内侧进行水泥硬化,这项工程目前已经完工。据有关专家预测,大青山尾矿库的安全防灾能力可提升到抵御百年一遇灾害的级别。

  编辑 郑 君

责任编辑:kerrywang




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