在扬子石化炼油厂加氢车间,检修工作有一套固定的程序——车间设备员在完成机泵检修后,会通知岗位进行切换试运行,运行一段时间后,设备员再次到现场确认检修效果。这一周而复始的工作主要是为了保障设备安全,避免出现生产安全事故。
2007年的一天,加氢车间设备员小陈像往常一样,对车间分馏塔底的重柴油泵进行检修。检修完成后,小陈通知当班班长组织人员切换泵,进行试运行。班长立即带领岗位人员,到现场进行试运行作业。机泵切换作业是工作中十分平常简单的操作,岗位人员按日常操作规程顺利地进行了切换,又观察了几分钟,未见异常就离开了。
大约10min后,小陈与车间安全员再次到现场进行确认,检查机泵检修的效果。他刚到泵区,就发现分馏塔底重柴油泵处完全被油气笼罩,大量的热油还在不断地向外喷。塔底重柴油温度高达300℃以上。柴油燃点非常低,与空气接触随时都可能着火,情况十分危急!见此情景,安全员立刻带上护目镜,冲到近前一看,原来泵底部有一低点排凝阀未关闭,油就是从那儿喷出的。找到问题后,车间安全员与小陈立刻采取应急措施,首先通知车间停止作业,然后带好护目镜,穿上防护服,上前关闭了排凝阀。关闭阀门后,安全员立刻打开消防蒸汽阀,释放大量蒸汽,笼罩事故现场,以免发生火灾事故。待油气散去后,一场事故得以避免。
应急处置之后,车间安全员与小陈一起分析了事故原因。原来分馏塔底重柴油泵在切出检修时,为彻底倒空,必须打开泵底低点排凝。在机泵检修完进行切换时,岗位人员未按泵切换的基本程序检查到位,而泵底低点排凝阀的位置又非常隐蔽,因此岗位人员没有发现。另外,由于重柴油凝固点很高易凝,因此在开泵后前几分钟,泵底低点排凝阀被凝住不通畅,岗位人员不易发现低点排凝阀还未关。随着机泵的运行、热油的加温,几分钟就会发生喷油的现象,危险就随之出现了。
为了避免发生类似事故,车间安全员提出了整改建议:日常工作中安全无小事,无论工作多简单、岗位人员技术多熟练,按规操作都不可忽视,任何步骤都不能省略,现场危害辨识与风险评估等一系列工作都必须落到实处。
编辑 杨 璇