2003年4月28日,山东省吕梁地区东义集团煤气化公司发生了一起1#燃气锅炉3#火嘴处的送风道爆炸事故,使风道混凝土盖板破裂,侥幸未造成人员伤害和大的财产损失。
经过
4月28日16时15分,中班司炉组长刘某接到调度通知1#锅炉开车,当班司炉工按点炉操作程序做过全面检查后,16时35分,1#燃气锅炉开始运行。17时,司炉人员刘某和高某巡检发现炉膛火焰燃烧只留在下部且比正常小,3#火嘴处的风筒外表防锈漆被烤焦,当即对炉膛进行配风调节后,3#风筒的异常情况消失,此时刘某责成司炉工高某专人对3#风筒进行观察。17时15分,锅炉在运行过程中送风道发生爆裂。司炉工立即采取紧急停炉措施,并向车间及调度反映。
原因
事后公司立即成立事故调查小组,保护事故现场,并进行细致的勘查分析,以查明原因。
1.锅炉在运行过程中鼓风机风门开度小,送风量不足,炉膛内煤气与空气混合比控制不好,存在有未完全燃烧的可燃气体,是发生事故的重要原因。
2.引风机风量较小,炉膛内间断地出现微正压状态。当炉膛处于微正压状态且送风压力很小时,炉膛内未完全燃烧的可燃气体就会进入送风道逐渐聚积增多;当锅炉炉温逐渐升高到一定程度时,可燃气体具备了燃烧的条件,从而引发了爆炸,这是事故的直接原因。
3.司炉人员的安全技术素质不高,安全意识淡薄,对事故预防认识不足,锅炉在非常状态下运行时,排除故障的技术措施不得力,也是造成此起爆炸事故的一个原因。
整改措施
1.在以后锅炉开车点火中,鼓风机和引风机的风门开启程度给予明确规定:鼓风机风门至少开启一半,引风机风门至少处于2/5开启状态,以确保炉膛负压为-30±5Pa,空气与煤气混合体积比达2.0~3.0的范围内,同时加强对炉膛火焰的观察,结合实际运行经验,进一步明确风门开度。
2.加强现场仪表的维修保养,确保仪表显示数据真实准确。
3.车间做出安排,分班分批进行安全知识和安全技术培训,提高员工的安全意识和安全技能,严格贯彻执行岗位操作规程。
4.车间及时召开事故分析会,让全车间员工快速了解事故原因,吸取教训,从思想上得到警示教育,同时进行正面引导,把员工的思想和行为统一到正常稳定的安全轨道上来。
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