一、事故经过
1990年3月12日上午7时56分,甘肃省酒泉市酒泉钢铁公司炼铁厂一号高炉在生产过程中发生爆炸。随着一声闷响,高炉托盘以上炉皮(标高15~29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等瞬间全部倾倒、塌落。出铁场屋面被塌落物压毁两跨。炉内喷出的红焦四散飞落,将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC-584控制机等设备全部烧毁,上料皮带系统也受到严重损坏。由于红焦和热浪的灼烫、倒塌物的打击及煤气中毒,造成19名工人死亡,10人受伤。经核定,事故造成直接经济损失489.2万元,间接经济损失1631.49万元。事故发生后,酒钢公司立即组织现场抢救,并采取果断措施,迅速切断了一号高炉与整个生产系统的煤气、电力等动力管线,有效地控制和防止了事故的扩大和蔓延。
二、事故原因
这是一起由于高炉内部爆炸、炉皮脆性断裂、推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。
1.炉内爆炸根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征,一是炉皮断裂是由23处300~1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧扩展的人字形断口走向,断口的基本特征是多处预存裂纹同时起裂形成的脆性断口。二是从现场散落物的分布情况看,主要分布在东北、东南两个方向,最远的散落物距高炉238米,一个重达483.8千克的支梁式水箱在拉断12根螺栓后被抛落在距高炉78米处。三是事故中控制高炉的仪表记录变化也与炉内爆炸特征相一致,炉顶压力由0.09兆帕升至0.18兆帕,然后马上回零;热风压力由0.2兆帕突升到0.315兆帕后降到0.18兆帕等。另据嘉峪关地震台报告,3月12日7时56分38.8秒,该台东偏北7.5公里根据地 震记录波形分析,属地面爆炸性振动,不是地震波形,这与炉内爆炸,整体崩塌的过程也是吻合的。一号高炉在事故前出现生产性不正常情况,有发生爆炸的条件,主要表现在:
(1)风口区域性损坏频繁。3月1日至3月12日,风口累计损坏45个,而且集中在4号至10号、14号至17号风口两个区域。风口的损坏,导致向炉内漏水,加之采用集中更换风口的方法,漏水情况得不到及时处理,延长了漏水时间,加大了漏水量。仅3月12日7时损坏的三个风口(6#、14#、7#)和一块损坏的冷却壁,事故前漏入炉内的水就在13吨以上。由于风口区大量向炉内漏水,造成炉内区域性不活跃现象,形成呆滞区,并有相当数量的水在炉内积存。
(2)炉况不顺,急剧向热难行。事故前的最后一次出铁,铁水含Si量高达1.75%,而前两次出铁含Si量分别为0.62%和0.92%;同时,4时20分和6时30分,炉顶温度记录明显,温度曾两次急剧升高到320度,两次炉顶打水降温;7时20分以后,分布在标高17米左右的炉皮温度检测记录仪记录的数据表明,炉皮温度由37.5度骤升到56~70度,并持续到事故发生。上述情况表明,事故前炉温急剧升高。据高炉日报记载,3月12日7时至7时56分,仅向炉内下料两批,共48.7吨(烧结矿36.4吨,焦炭12.3吨)。这时间,高炉燃烧消耗焦炭大大超过了上部加料的供给,而炉顶探尺记录指示料线不亏。这种情况下,焦炭的消耗只有靠风口燃烧带以上至炉身下部的焦炭来供给,焦炭得不到补充,在炉身下部产生无料空间,加之7时 15分至7时40分出铁150吨,出渣40吨,推算无料空间约50立方米,这就为崩料、滑料创造了条件。
(3)高炉发生崩料。事故前,炉顶探尺最后测量记录是,北料尺由2350毫米滑至2450毫米,随后近乎直线下降至2860毫米,记录线消失;南料尺也由2250毫米滑至2400毫米,随后近乎直线下降到3180毫米,记录线消失。说明事故中高炉发生了崩料。综上所述,生产运行中的一号高炉,事故前20个风口中有3个风口损坏向炉内漏水,另有5个已堵死,风口区域性不活跃,存在呆滞区;炉况急剧向热难行,炉顶温度升高,两次打水降温,在一定程度上粉化了炉料,造成透气性差;炉内发生悬料、崩料等,如此诸多因素意外地同时在炉内发生,其综合效果为:炉内水急剧汽化、体积骤胀、炉内爆炸。
2.炉体坍塌事故前一号高炉炉况恶化,已承受不了突发的高载荷,主要表现在:
(1)冷却设备大量损坏。由于1984年大修时的残留隐患未根除,加之操作维修管理上的原因,1987年5月以后炉况失常,冷却设备损坏严重。到这次事故前,风口带冷却壁损坏1块,炉腹冷却壁损坏32块,占冷却壁总数的66.7%;炉身冷却板共590块,整块损坏393块,半块损坏100块,合计损坏率为75.l%;为了维持生产,采用了外部高压喷水冷却,加剧了炉皮的恶化。
(2)炉皮频繁开裂、开焊。1989年6月以后,炉皮出现了开裂、开焊,并已日益加剧,裂纹主要集中在11~12带炉皮。到事故前,共发现并修复裂纹总长度28.5米。虽采取了修复措施,但由于条件所限,裂缝不能及时补焊,焊接质量得不到保证,没有从根本上改善炉皮状况的恶化。综上所述,由于一号高炉冷却设备大量损坏,炉皮长期内触高温炉料,外受强制喷水冷却,温度梯度大,局部应力集中和热疲劳等因素的影响,使炉皮在极其恶劣的工作条件下,形成多处裂纹。加之在修复过程中,不能从本质上改善炉皮恶化状况,高炉已承受不了炉内突发的高载荷,在炉内爆炸瞬间,炉皮多处脆性断裂、崩开、推倒炉身支柱、整个炉体坍塌。
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