1、事故经过和危害
2、事故发生的原因
①错误的操作是导致这次事故的直接原因。现场勘察发现3#聚合釜2个冷却水阀门(一个为循环水阀门,另一个为深井水阀门)均处于关闭状态(据了解,该厂有这类“习惯性”操作)。虽然3#釜已反应8小时,处于聚合反应的中后期(该厂聚合反应一般为11小时左右),反应还是处于较激烈的阶段,关闭冷却水阀门必然使大量反应热不能及时导出,造成釜内超温超压,导致轴封密封不严,人孔垫被刺开,大量氯乙烯单体外泄,因静电等因素,产生爆炸。
②安全管理薄弱。对于上述操作,该厂没有引起重视。同时,聚合釜防爆片(有的厂改为重锤式安全阀)下的阀门全部关死,使安全泄压装置在超压时不能发挥作用。该厂安全操作规程上规定要定期检验安全阀,而实际上根本没装安全阀。聚合釜设计图上选用的人孔垫为橡胶垫,而该厂使用的是高压橡胶石棉垫,且垫了4层。
③人员素质差。该厂聚合工段是技术性较强、危险性较大的工段,在87名职工中有29名临时工,占32%;聚合岗位12名看釜工中有9名临时工,占75%;这次爆炸事故死亡的12人中有7名临时工,占58%。且对这些人缺乏针对性的教育培训和考核。
上述事故原因集中反映了该厂领导“安全第一,预防为主”的观念淡薄,对国家有关安全规程贯彻执行不力。
3、防止同类事故发生的措施
①严格执行聚氯乙烯生产安全技术规定。
②加强干部任选和培训工作,提高管理水平,增强法制观念。
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