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液氯热交换器三氯化铵爆炸事故

事故名称:液氯热交换器,三氯化铵爆炸。

  发生日期:196688日。

  发生单位:浙江某厂。

  事故经过:88日零点48分,该厂氯化车间液氯工段液化岗位l﹟热交换器突然发生猛烈爆炸.爆炸时先见弧光,紧接着一股白烟滕空而起.随后冒出一片黄烟(氯气)。爆炸造成厂房倒塌,1﹟热交换器一端的平封头钢板(58kg)飞出142m,另一端(80kg)飞出76m;加热室的一个封头盖(184kg)飞出后,先与管架相撞,再飞出15m,另一个封头盖(148kg)飞出21m,有一段重141kg的弯管飞出86m,根据测算估计,当时的爆炸瞬间压力在70MPa左右,死亡8人,重伤1,轻伤194人。

原因分析:

(1)l﹟换热器由于数月未进行排污,三氯化氮累积过多,87停止使用后,l﹟换热器内管间仍贮存着500kg的液氯,并由于温度逐渐升高,三氯化氮也逐渐被浓缩,至88引起猛烈爆炸。

  (2)728日至85日,该厂烧碱车间盐水工段在盐水精制过程中,使用含有氨(205L)的废碱液配制盐水6000m3由于盐水氨昧太大.加入盐酸中和,故盐水中含有大量氯化铵。氯化铵随盐水进入电解槽,在阳极室内与氯气反应生成三氯化氮,因此,在爆炸事故前的液氯系统中,三氯化氮的含量都比较高。

教训:

(1)严格控制电解入槽盐水无机铵含量≤lmgL'总铵含量≤4mgL

  (2)液氯的汽化器、预冷器及热变换器等设备,须有排污装置和排污处理设施。

  (3)液氯蒸发系统要及时排污,单设备每周排污一次,系统每半月排污一次,排污中的三氯化氮含皎不得超过60gL。如发现排污物中三氯化氮含量大于80gL,应增加排污次数,加强监测。如三氯化氮含量大于100gL。应采取紧急措施,并查找原因。

  (4)停用的热交换器不允许有原料氯气进入或输出,液氯蒸发器不应在液氯完后仍用蒸汽赶除残余污物。

  (5)在氯总管中,增加一套冷却装置,预先将三氯化氮冷凝捕集,并加以处理。

  (6)加强原料氯气含NCl3量的控制,一般将原料氯气含NCI3量控制在2.5mgL以下。

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