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山西省某化工厂煤气中毒事故

一、事故概况及经过

198143640分,山西省某市某化工厂苯酚车间中和岗位煤气冲破水封导致3人中毒死亡。

是日l30分许,该厂苯酚车间中和工段苯酚水泵发生故障,碱熔工段被迫停车待料。420分通知煤气工段,并将七台碱熔锅的煤气阀门全部关闭。5时酚水泵修复开启。620分碱熔工段开车,在通知煤气工段后又将7台碱熔锅的煤气阀门全部打开。640分,中和工段亚纳溶岗位的操作人员去通知放料岗位的人员放料时,发现1名工人倒在中和岗位操作台南边的小平台楼梯上,另外2名工人倒在水平台上。3名工人经抢救无效而死亡。

二、事故原因分析

1.煤气水分离器的设计存在重大缺陷,不符合有关发生炉煤气站设计规范的规定。9车间煤气工段煤气管道出口的最大工作压力为1150毫米水柱,按规定要求,最低有效高度为1150+500 = 1650毫米,但该水封的有效高度仅1260毫米。

2.该厂使用煤气的车间共有9个,但当天晚上使用煤气的车间仅有3个,且99%以上由苯酚车间使用。因此,尽管9车间采取了降低风压、减少供量等措施,但整个管道的压力升高,将水封液面冲破。

3.工艺布局不合理,煤气水封位于室内,中毒人员所在的平台地势较高,距水封仅88,加之有排风筒和水库房遮档,逸出的煤气极易积聚,中毒人员也不易被发现。

4,气水分离器未落实到具体人进行管理,以致水封发生泄漏后未及时发现。

5.向煤气工段发出减量通知后,立即关闭煤气阀门,习惯做法不当,可使煤气总管的压力迅速增高。

三、防止同类事故的措施

1.将煤气水封移至室外,取消操作台,改建隔离操作室。

2.全厂煤气生产、使用的指挥权,收归厂部生产调度室。

3.整顿加强安全管理机构,重新审定安全技术规程,对不符合设计规范的设备立即进行整改。

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