主题颜色

四川合江化肥厂发生一氧化碳中毒事故

(1)事故经过和危害

1989421,四川省合江化肥厂发生了一起多人中毒事故,4名违章进入转化炉的人员中,3人中毒死亡,1人受伤。

合江化肥厂是一个年产5000T合成氨的小型化肥厂,为尽可能建成经济规模,经批准,搞了万吨扩建工程,使全厂达到1万吨合成氨的能力。

该厂以天然气为原料,万吨扩建工程上了3m3新转化炉、洗气塔等装置。新装置于1989年一季度建成,46开始烘炉,烘至15日开始降温,并打开炉顶盖、人孔盖。421,该厂造气车间副主任、科技科土建助工、技术科设备助工及土建临时工4人检查烘炉情况。先检查燃烧炉及第一、二蓄热炉,后检查转化炉。在将检查转化炉前,技术科的设备助工有事到机修车间去了一下,回来后发现炉上、炉子周围无人,于是就从炉顶沿软梯进入炉内,下到炉内用脚一蹬发现下面有人,自己也有中毒感觉,赶紧爬上来喊人抢救。经抢救3人被救出炉外,均已停止呼吸。经查,当时炉内CO含量高达6%。

(2)请分析事故发生的原因

酿成这一事故是基建留下的隐患,由于基建部门不负责任,在新系统与老系统碰头并网后,未用盲板将尚未投料的新系统与老系统隔离,而仅依靠新洗气塔的塔内水封进行隔离。在新系统洗气塔装填料时,由于要充水投填料,曾将水封出口管用盲板堵死,但填料装完后,又将盲板抽掉,新、老系统仍然依靠水封隔离,留下了事故隐患。

事故的直接原因是造气车间副主任等人违章作业,未按原化工部颁发的《四十一条禁令》办事,入炉前不办入炉许可证,不对炉内气体进行分析,也不设置监护人员。主观认为新炉尚未投产不会出问题。致使3人进炉一起中毒,由于无人监护,也就没有准备救护用具,延误了救护时间。该车间副主任在安全考试时,对进塔入罐的安全事项全都了解,成绩为98分,但在实际生产中,将学到的安全知识置之脑后,违章蛮干,终于酿成了这一重大事故。

(3)防止同类事故发生的措施

①加强安全教育,特别是案例教育,提高职工特别是基层干部的自我保护意识。

②严格执行原化工部《安全生产禁令》中进入设备内作业的“八个必须”。

③进入设备人员应佩带正压送风式防毒面具。

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过

责任编辑 :老芋头 (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )

分享按钮