[事故经过]:
[事故原因]:
(1) 高压氩气管道与入室生活用采暖管道同一地沟敷设, 去氩充填站的DN38 ×
(2) 原设计中, 该管道为架空管道, 后改为地沟敷设, 并与热水管同沟, 但未考虑地下地沟内湿度大, 没有做加强型防腐。
(3) 在距该管沟西侧入口不到
(4) 安全点检与检测不到位, 对该管道在高湿度管沟内长时间未检测腐蚀情况, 未能及时发现并予以清除。
(5) 氩气管道泄漏点是在地沟西侧入口弯头处, 经检测为气焊烧灼损伤(经确认为安装施工时造成, 未被发现) , 伤痕长
(6) 事故发生后, 由公司多家单位及我厂组成事故调查组, 曾对现场做模拟试验, 即将室内门窗等恢复原状后按工作程序开始送气, 送气仅2 分钟, 室内氩气浓度就已达80 %以上, 氧气含量仅为2 %~413 %。
(7) 氩气相关技术参数: 氩气为无色、无味的稀有惰性气体, 气体密度为
(8) 该充填站为东西向建筑, 收发室为充填站北面第一间, 第二间内为充填休息室, 与充填场所相连, 第三间为瓶库。该收发室门向西侧, 窗在北侧(该地区冬季常年刮西北风, 且寒冷) , 故当人员进入收发室内时大都随手将门关上, 以防冷空气进入。当时现场的情况是门关着, 窗有一扇略开1/ 3 , 且窗面距地面高度为
[防范措施]:
(1) 在易发生窒息的岗位、班组,配备氧气测试报警器。在设备厂房和阀门室、操作间, 安装强排通风换气装置, 以防止窒息、火灾和爆炸事故发生。
(2) 将DN38 ×
(3) 为防止DN38 ×
(4) 加强直埋管段及其套管的防腐处理。我厂采用沥青防腐涂层, 分为冷底子层、沥青涂层、加强包扎层、封闭层、沥青涂层及外包扎层, 共六层。最内层沥青为两层, 每层厚度为115~
(5) DN38 ×
(6) 建立定期检测制度, 对所有压力管道做有针对性的周期性的检查, 每年一次, 及时发现隐患, 消除隐患, 避免重复事故发生。
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