一、事故概况及经过
1978年7月12日10时40分,山西某化工厂乙烯基乙炔工段中间贮槽爆炸,造成死亡4人,轻伤2人,经济损失118.8万元。
是日,该厂氯丁单体车间乙稀基乙炔3号中间贮罐发生化学爆炸,由于物料燃烧高温的灼烤,又引起2号贮槽的续爆,第一次爆炸当场死亡3人,第二次续爆又把参加抢救的1人从窗口处抛出27米摔死,两个贮槽被炸碎,碎片散落在半径200米的扇面上。一块重800千克的贮槽碎片被抛出67米以外,最远的一块约1千克重的碎片竟穿越树林飞出厂外360米以外。贮槽南墙被打了1个250X500毫米的大洞,附近玻璃、门窗、管道等建筑设备几乎全部被震毁。
二、事故原因分析
事故当天,中间产品乙烯基乙炔送到氯丁二稀工段后,计量上差别很大,怀疑是乙稀基乙炔中间贮槽内有冰所致,便决定拆开中间贮槽进行检查标定,检查完1号贮槽后,发现没有结冰,就决定启用3号备用槽,准备检查2号贮槽,就在启动3号槽阀门瞬间发生了爆炸。
3号槽长达15天未用,因进制阀内漏,故漏入200至300升的乙烯基乙炔物料,加之液面计及设备本身的不严密,室外温度的变化使槽内形成负压,空气吸入槽内与己稀基乙炔产生爆炸性的混合气体。启动阀门时摩擦使部件上的过氧化物着火,引起槽内混合气体爆炸。
三、防止同类事故的措施
1.改革工艺,乙稀基乙炔贮槽由原来3个改为2个,防止贮槽的长期闲置。
2.压力平衡阀门及下料阀门改为远距离控制。
3.解析塔加木焦油,增加抗氧能力,防止产生过氧化物。
4.乙稀基乙炔反料槽在停用时,加水保存,防止残存物料的氧化。
5.取样口增加软胶管,用夹子夹紧胶管,防止漏气,同时设备内要增加氮封措施。