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焊接作业造成低压瓦斯罐闪爆事故

2001年3月1日,某炼油厂按计划进行管线连接施工。在焊接作业中,由于低压瓦斯罐瓦斯泄漏,造成闪爆事故,值得庆幸的是未造成人员伤亡。
  
  事故经过:
  
  3月1日,某炼油厂按照计划进行管线连接施工。在这次施工前,该厂曾经对该低压瓦斯管线进行过改造,并进行了动火断开处理,当时是想恢复该低压瓦斯线的连接。主管车间为了保证施工的安全,对该管线进行认真的蒸汽吹扫,并加盲板与其他低压瓦斯系统和凝缩油系统隔离,同时又对施焊点进行采样分析,确认合格。在一系列准备工作完成后,于2月27日下午开始动火进行焊接作业,焊接作业直到2月28日18时仍未干完。3月1日上午,施焊人员继续补焊,10时20分左右,低压瓦斯罐突然发生闪爆,将人孔盖掀飞到了20多米远的平台上。值得庆幸的是,当时施工人员离低压瓦斯罐都较远,没有造成人员伤亡。如果当时有人位于低压瓦斯罐较近的地方,发生人员伤亡事故是不可避免的。
  
  事故分析:
  
  造成这起事故的直接原因,是作业管理人员对低压瓦斯罐装置不熟悉,没有将该罐具体情况摸清。该低压瓦斯罐罐底有一条支线进入地下,事前没有人了解其走向,沿管线挖沟查找发现该线与在用的凝缩油管线相连,虽然与凝缩油系统有两道阀隔离,但未加盲板,存在向罐内缓慢挥发可燃气体的可能。事故后的分析结果证实了这一点。造成事故的间接原因,一是负责作业的管理人员思想上不够重视。连续两天动火没问题,第三天动火时,没有预料到外界环境的变化造成罐内变化,没有及时联系化验做进一步分析就开始施工。二是前两天动火时,泄漏进去的可燃气处于静态,在瓦斯线敞口处采样是合格的,但是2,月28日下午车间要进罐检查,安排施工人员开人孔盖,螺栓已全部去掉,虽然没有打开,但在人孑L与动火施焊口形成了空气对流,导致罐内混合气体达到爆炸极限。三是3月1日天气转暖,气温回升到了25~C以上,造成罐内压力升高,可燃气向施焊口处移动,遇到施焊火花后发生闪爆。
  
  事故教训与防范措施:
  
  这起事故的发生,虽然没有造成人员伤亡,但是给我们敲响了警钟,一是作业管理人员对施.工现场应该做全面了解,不能认为“动过火的设备最安全”。安全问题是一个动态的概念,不能把它看成一成不变的静态,要用变化的观点看待。试想,如果坚持连续监控分析,是能够及时发现存在的危险因素并予以消除的。二是动火作业的采样分析要规范,要科学地选择采样点,并做尽可能多的采样分析。
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