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重庆某化肥厂废热锅炉爆炸

一、事故概况及经过
1980年,重庆某化肥厂一台卧式烟管废热锅炉发生爆炸,造成死亡1人,重伤2人,轻伤3人,经济损失503000元。
事故发生日当晚22时55分,司炉工甲私自脱离岗位,回家拿木凳,准备下班(24时)以后去看电影,带着凳子又去食堂吃夜餐,于23时32分回到锅炉房,发现锅炉缺水,未经认真检查缺水程度,便拿了梯子去开给水阀(自动给水阀失灵后改为手动,手动阀位置较高),锅炉正在上水,约23时35分突然发生爆炸,司炉工甲连同铁梯子一起被汽浪抛出21米远,当即死亡,爆炸碎片及砖石瓦片块等四处飞落。
事故发生后即对现场进行了检查:
1.锅炉的排烟温度从23时05分起由230℃逐渐升高,爆炸时为270℃。
2.锅筒沿上部连续开孔(最大开孔直径D=1000毫米)处轴线方向撕裂,断口处焊缝有严重未焊透现象,筒体壁厚16毫米,坡钝边尺寸为8一ll毫米。
3.爆炸后,锅炉壳体飞离原处13.3米;炉管主体飞离原处23米;上部集汽包的半块飞出205米;另外半块飞出330米;集汽包顶盖封头飞出236米;主蒸汽阀飞出1000余米;蒸汽出口管及阀体一起飞出113米;一部分锅炉管束(约21根)飞出l70米;另一部分锅炉管束(约23根)飞出195米;还有少数锅炉管飞出455米;平板水位表飞出21米;安全阀未找到。爆炸使车间厂房、厂内总配电所遭到严重破坏,引起停电。数台设备及仪表遭损坏、损失严重。
二、事故原因分析
该锅炉由某化工局设计,某锅炉厂制造,设计工作压力为1.01兆帕,锅筒内装有Φ51的烟管488根,锅简上部同一条轴线上开有入孔、给水管孔和集汽包孔备一个,它们的直径分别为400、108和1032毫米,锅筒材质为16Mng(16锰锅)和20g锅炉钢板拼接而成,集汽包上部端盖原用法兰连接,后改为封焊,仅装一个平板水位计,一个DN50的安全阀,投入运行后从未动作过。
锅炉爆炸的原因主要是:
1.设计木符合要求
该锅炉锅筒上部开了一个Φ1032毫米的大孔,已超出锅筒直径的三分之一,与设计规范和标准不符合。同时在强度计算时,未进行开孔补强计算,虽在集汽包与筒体连接部分焊有加弹板,强度是否满足要求也难以确定。从破坏的情况看,强度不足是一个主要原因。
锅炉的给水管不是采用加套管的结构形式,增加了筒体的附加热应力,此外,在安全附件的布置上也存在不足之处,原设计仅布置一个安全阀和一个水位计,且最低安全水位已与最上排烟管平齐。
2.制造质量差
制造单位不按设计要求,将锅筒材质由单一的16Mng改为16Mg(锰锅)和20锅两种钢板拼接,降低了强度等级。大孔加强圈及筒体上的焊接坡口尺寸达不到要求(坡口钝边尺寸为8—11毫米),不能保证焊透,实际上,从爆破口的检查证明加强圈的焊接质量很差,有严重的未焊透现象,未能起到所需的补强作用;集汽包的封头周向环焊缝焊接质量差,强度不足,以致爆炸后全部撕开。.
三、防止同类事故的措施
1.使用单位要对使用的设备实行验收制度,以保证安全运行。
2.设计制造单位要严格把住质量关,特别是设计不符合要求,制造中焊接质量差,会造成严重的事故隐患。
3.加强对操作人员的教育,提高操作人员素质。

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