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某厂空气分离装置冷箱内爆事故案例

  1.事故经过

  2002年12月12日0:40分,某厂28000Nm3/h空气分离装置冷箱内发生爆炸,经检查发现N2液化器外壳炸碎,部分管道炸裂、拉断,精馏塔塔盘脱落,个别设备、阀门、仪表损坏,冷箱外壳东北角炸开,冷箱严重变形,设备及管道部分碎片和内填的珠光砂喷出。(该装置由德国Linde公司设计制造,采用深冷法全低压工艺流程。精馏塔采用双段精馏塔,将液态空气依次在上、下塔内进行O2、N2分离,生产高纯度氧气(O2纯度>98%)和高纯度氮气(N2纯度>99.999%)。该装置1988年投产,生产能力为28000Nm3/h。)

  2.事故原因

  引起爆炸的主要原因

  1) 液N2洗装置调节阀前止逆阀检修质量出问题,阀板在停车时卡住,关闭不到位造成在N2压缩机跳车后,H2从液N2洗装置窜入空气分离装置冷箱内,为爆炸提供了物质条件。

  2) 当N2压缩机跳车后,操作工在14min后才按下液N2洗系统的停车总联锁,造成液N2洗装置阀不能及时关闭,H2穿过止逆阀到调节阀大约6min,在操作工手动关闭调节阀后阀以后才切断H2源。

  引起爆炸的次要原因

  1) N2压缩机联锁误动作跳车导致空气分离装置系统工况变化,为H2向该系统反窜提供了机会。

  2) 事故状态下,蒸汽系统失控,造成空气压缩机停车,使空气分离装置系统工况紊乱,造成精馏塔底的富O2液空气上窜,同已进入精馏塔、低压N2(N7)以及其它设备中的H2汇集混合,达到爆炸极限,在气流的作用下产生静电引爆。

  3.事故教训

  此次事故没有伤人,但冷箱内喷出的珠光砂夹带着设备碎片,撒在现场,现场被珠光砂覆盖一层,犹如下了一场雪。

  事故调查分析,造成事故发生的因素是多方面的,但根本因素在于人,在于人的本质安全、人的责任心。此事故处理中20多名有关人员受到撤职、降级等行政处分。

  事故后,装置修复用了五个月时间,耗费了大量的人力、物力和财力,直接损失、间接损失都是巨大的。

  对此事故进行回顾,再次敲响安全警钟,希望同行们从此事故中也能汲取些教训或思考。

更多资料请点击:事故案例

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