李春,27岁,安徽电建一公司机械化大修厂钳工,年龄不大,却练就一身好功夫,车、钳、刨、铣无一不精,电焊、火焊、钣金,样样在行,因此而被同事誉为“小将”。7月28日上午10时许,他一踏进班组就被大伙团团围住,大家对其完成“M2250减速箱缺陷整改”表示祝贺,称赞他又啃下一块“硬骨头”,并让他传授经验。
这是他解决该吊车“变幅滑轮组设计缺陷”后的第二块“硬骨头”,试车成功后他没有像徒弟那样兴奋不已,心头悬在心头的石头总算落了地,紧锁了35天的眉头也舒展开来。
上月下旬,厂部在确定M2250整修的主修人时出现“意外”,大家望着吊车操作工开出的整改缺陷单,心里直打鼓。这台美国产的吊车,是第一次整修,经验值为零,而且其中的两个大缺陷都是“大手术”。生产厂家基于技术垄断,想挣吊车维修的费用,随车的资料里这两项是轻描淡写,故作神秘,其目的就是让外人心里没底,不知道该从何处下手。
这时沉默不语的李春突然站起来要揽下这个活,并拍着胸膛说一定完成任务。大家恍然大悟,几天前就看到他工间休息时,围着吊车主机转悠,还找操作工了解故障情况。原来李春在为揽活做准备!
在改造变幅滑轮组设计缺陷的那半个月里,大家在班组里很少能见到李春。他不是在吊车上测量尺寸,就是在车间里拿旧吊车的滑轮片练手,对其隔套锯、锉、錾、削,直到寻找到定位的最佳方案才“消停”片刻。滑轮组改造结束后,大家都以为他要休息几天才啃“齿轮箱漏油”这块硬骨头,没想到,当天下午他就发起了冲锋。
当打开主卷齿轮箱的时候,一向沉稳的李春顿时惊呆了!齿轮箱箱体紧挨滚筒的一端整体下沉,其固定的高强度螺栓像刀削一样的被拦腰切断!错位程度可想而知!他赶忙取出量具测量,结果是卷扬机中心与齿轮箱箱体偏差5MM!在惊诧的同时,他和操作工都觉得幸运,幸亏发现及时,要不然就会造成滚筒中心轴因长期受剪切力“折磨”而导致断裂,齿轮“咬边”……
在排查下沉移位的原因过程中,李春也倍受“折磨”。根据定位孔测量,无论怎么装配,齿轮箱都装不正!是箱体“不正”?用了各种量具测量,箱体都没问题?是齿轮?是中心轴?他把主卷部分的所有附件全部测量了数十遍,所得数据都无瑕疵!他是不是卷扬机固定螺栓的位置不对造成的?这个念头一闪而过,便被他否定了!因为这台吊车是整机从美国本部购置的,美国人以工作一丝不苟而著称,会发生这样的低级错误?
他排查了无数遍,最终确定根源就是在这个“低级错误”上!找到根源后,李春思考了片刻便确定了处理方案。将固定螺栓孔扩大,向上抬升至同心度尺寸即可!由于机体位置狭小,螺栓孔的扩大只能用传统的手工锉削来完成,李春和徒弟冒酷暑顶烈日,采用车轮战,奋战了2天半,锉削到既定尺寸,再组装,试车一次成功!
李春在谈啃硬骨头的经验时说,机械是公司的,早一天修好就能多创造一天的效益,是我们修理工的责任和义务!提高进口机械的自修率,要付诸于实践,不能胆怯!要相信我们自己的技能!
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